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高爐煤氣調(diào)節(jié)閥優(yōu)化設(shè)計與應(yīng)用

發(fā)布于:2019/8/13 15:19:41 點擊量:167

    通過對燃?xì)忮仩t四角的高爐煤氣調(diào)節(jié)閥進行解體及實際分析,并根據(jù)優(yōu)化設(shè)計的原則,從根本上解決了生產(chǎn)實際問徹底根治四角調(diào)節(jié)閥卡澀小能實現(xiàn)在線調(diào)節(jié)問題,從而實現(xiàn)了閥門使用壽命的延長,提高了設(shè)備的運行可靠及安全性。
    在鍋爐高爐煤氣控制系統(tǒng)中,作為終端控制煤氣介質(zhì)物勝參數(shù)的調(diào)節(jié)系統(tǒng),調(diào)節(jié)閥對穩(wěn)定生產(chǎn)起著舉足輕重的作用。而且,據(jù)資料顯示,在實際使用過程中,調(diào)節(jié)系統(tǒng)中有70%左右甚至更高的故障率來自于調(diào)節(jié)閥本身。因此,保證調(diào)節(jié)閥的正常運行,確保調(diào)節(jié)系統(tǒng)順行是一個十分重要的問題。在宣鋼設(shè)備能源部的鍋爐煤氣蝶閥調(diào)節(jié)系統(tǒng)實際工作過程中,高爐煤氣調(diào)節(jié)閥卡澀是該部使用中出現(xiàn)最常見的故障,尤其是在夏天氣溫較高時頻頻出現(xiàn)。因此,利用拆卸下來的舊調(diào)節(jié)閥進行徹底分解,進行了對比分析,研究卡澀原因并采取相應(yīng)的解決措施。實際使用,取得了比較不錯的效果。
    1 調(diào)節(jié)閥優(yōu)化總體思路
    通過對閥門的執(zhí)行機構(gòu)和本體進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥不動作和卡澀的主要原因是閥門內(nèi)壁及密封處存在污垢結(jié)晶體。為徹底解決這一問題,根據(jù)實際生產(chǎn)需要,通過改變調(diào)節(jié)閥的本體機構(gòu)和密封性,徹底解決調(diào)節(jié)閥的系統(tǒng)卡澀和動作不到位的問題,消除設(shè)備隱患,確保鍋爐的安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。
    調(diào)節(jié)閥的尺寸等原因,標(biāo)準(zhǔn)刀具無法加工,故需自制刀具進行銑削加工。合金刀片,在刀桿的末端套絲M12,用M12的六方螺絲將合金刀片固定。閥體固定后,進行密封環(huán)孔徑的找正,然后通過移動萬能銑床的銑頭及改變合金刀片的氏短達到擴大密封環(huán)孔徑的目的。
    2 具體實施
    調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)不動作的主要原因為調(diào)節(jié)閥在運行中煤氣雜質(zhì)進入密封環(huán)處,導(dǎo)致密封環(huán)內(nèi)部結(jié)疤、結(jié)晶、結(jié)垢,導(dǎo)致閥不動作,使系統(tǒng)不能進行自動調(diào)節(jié)。所以要通過改變閥桿軸徑密封材質(zhì)與結(jié)構(gòu)增加閥的嚴(yán)密性,防比煤氣雜質(zhì)的進入,調(diào)節(jié)閥拆卸完畢后,閥桿軸徑各組裝零部件如圖1所示:原銅套密封(Φ35×Φ43×L30)改為耐溫骨架油封(Φ35×Φ43×L30)和石墨密封環(huán)(Φ35×43.2×L8.5,4個)組合密封,增加閥體的密封度,耐溫骨架密封材質(zhì)為耐高溫硅橡膠材質(zhì),耐溫達到250℃,可確保調(diào)節(jié)閥長期有效地進行密封使用。
    2.1 調(diào)節(jié)閥門閥桿軸端密封改造
    由于耐油骨架密封的外徑為Φ60 mm,而閥體原密封處的孔徑只有Φ43mm,無法安裝耐油骨架密封,為此我們首先對閥體密封環(huán)的孔徑進行銑削加工。由于銑床現(xiàn)場和調(diào)節(jié)閥的尺寸等原因,標(biāo)準(zhǔn)刀具無法加工,故需自制刀具進行銑削加工。合金刀片,在刀桿的末端套絲M 12,用M12的六方螺絲將合金刀片固定。閥體固定后,進行密封環(huán)孔徑的找正,然后通過移動萬能銑床的銑頭及改變合金刀片的氏短達到擴大密封環(huán)孔徑的目的。
    2.2 調(diào)節(jié)閥軸徑密封材質(zhì)的改進
    由于銅受熱產(chǎn)生變形,導(dǎo)致閥桿密封軸徑與閥桿之間間隙增大,加大了煤氣雜質(zhì)進入量,從而導(dǎo)致閥結(jié)構(gòu)不動作。我們采用耐溫骨架油封和石墨金屬壓制成“環(huán)形”密封圈代替銅套,石墨環(huán)形密封的尺寸為Φ35×43. 2×δ8. 5,共計用4個組成軟層疊式密封體,具有金屬硬密封、彈性密封和自潤滑三大優(yōu)點,無論在低溫還是高溫情況下,均具有良好的密封性能。
    2.3 閥板的加工改進
    因為閥板起到調(diào)節(jié)和切斷流體的作用,是調(diào)節(jié)閥的主要截流元件,因此極易受到介質(zhì)的沖刷、腐蝕、顆粒的碰撞。調(diào)節(jié)閥閥板的結(jié)垢程度非常嚴(yán)重,也對調(diào)節(jié)閥不動作造成一定的影響。在筆者所在廠的鍋爐運行過程中,高爐煤氣調(diào)節(jié)閥只是起到調(diào)節(jié)的作用,而非切斷煤氣來源,故不需100%不漏氣。因此為降低閥板結(jié)垢程度(解體拆卸發(fā)現(xiàn)積垢厚度近1mm,清除困難),我們對閥板外圓進行車削加工,由原來的Φ395mm車削至392mm,減少了閥板與閥座之間的接觸面,實現(xiàn)調(diào)節(jié)閥在啟閉瞬間的摩擦扭力矩和滑動接觸摩擦力的減小,降低閥板與閥座經(jīng)常擠壓造成調(diào)節(jié)閥密封面的疲勞皺折、磨損,延長使用壽命。
    2.4 調(diào)節(jié)閥的組裝
    首先將兩個耐溫骨架密封鑲在調(diào)節(jié)閥閥體上己銑好的凹槽內(nèi),并在上端放置壓緊防松墊片。然后安裝改進后的石墨金屬密封環(huán),在安裝時發(fā)現(xiàn)由于原來的軸承套為黃銅材質(zhì),硬度比較高,安裝時不易變形,現(xiàn)在更換的石墨金屬軸承硬度低,易變形,加之與閥體的配合比較精密,如按照安裝銅軸承套的方法安裝很容易變形損壞。經(jīng)過現(xiàn)場討論后自制安裝金屬石墨密封環(huán)工具,這樣可以使軸承在安裝過程中受力均勻,且石墨軸承內(nèi)壁也有了保護,不會出現(xiàn)安裝變形損壞。經(jīng)上述操作后把蝶閥主體上的軸承和密封裝置安裝完畢。
    3 實施效果分析
    閥門改造完成后,在斷電情況下,根據(jù)需要由手動操作完成調(diào)節(jié)閥的開、關(guān)和調(diào)節(jié)功能。在通電后,輸入控制信號,控制執(zhí)行器按預(yù)定模式工作,調(diào)節(jié)閥運行狀態(tài)良好,各系統(tǒng)運行參數(shù)正常,未出現(xiàn)卡澀、動作遲緩及不動作情況。
    4 結(jié)語
    挖潛增效己成為鋼鐵行業(yè)的工作重點,該項目的實施可大大降低備件費用,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)在市場競爭中的競爭力。該項目實施后通過兩年的運行實踐,尤其是經(jīng)過了整個夏天的考驗,高爐煤氣調(diào)節(jié)閥沒有出現(xiàn)不動作或動作遲緩以及卡澀的現(xiàn)象,調(diào)節(jié)品質(zhì)大大改善。 (河鋼宣鋼公司設(shè)備能源部河北宣化 075100)

 

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